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高牌号无取向硅钢生产流程中织构控制研究现状 被引量:1
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作者 褚绍阳 干勇 +3 位作者 仇圣桃 项利 田玉石 石超 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第13期199-207,共9页
在节能减排的背景之下,水电、风电和核电等清洁能源行业得到了快速发展。高牌号无取向硅钢是上述发电机组应用最普遍的铁芯材料。因此,开发低铁损和高磁感的高牌号无取向硅钢是清洁能源产业高质量发展的前提条件。织构是影响高牌号无取... 在节能减排的背景之下,水电、风电和核电等清洁能源行业得到了快速发展。高牌号无取向硅钢是上述发电机组应用最普遍的铁芯材料。因此,开发低铁损和高磁感的高牌号无取向硅钢是清洁能源产业高质量发展的前提条件。织构是影响高牌号无取向硅钢磁感和铁损的主要因素之一,受到生产工艺的影响。然而,高牌号无取向硅钢工艺流程长,影响织构控制的工艺因素众多。为了满足高牌号无取向硅钢在低铁损时实现高磁感,在产品加工时应尽量避免对磁性能不利的{111}织构的形成,促进对其有利的{100}和{110}织构形成。本文首先介绍了高牌号无取向硅钢的工艺流程,对比了国内外钢铁企业产品的磁性能(P_(15/50)和B_(50))。其次,阐述了高牌号无取向硅钢在炼钢、热轧、常化、冷轧和成品退火过程中促进有利织构形成的影响因素。最后,归纳出能促进高牌号无取向硅钢有利织构形成的生产工艺,并对织构控制的发展方向提出了建议。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 生产工艺 织构控制 磁感
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稀土处理对高牌号无取向硅钢中夹杂物的影响
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作者 宋程 项利 +1 位作者 石超 李建军 《电工钢》 CAS 2024年第1期39-45,共7页
通过工业试验研究了不同稀土含量对高牌号无取向硅钢中夹杂物的影响。研究结果表明,当稀土质量分数为0.0021%时,稀土元素主要形成(La,Ce)AlO_(3)夹杂物,从而进行脱氧、变质钢中Al_(2)O_(3)夹杂物;随着钢中稀土含量的增加,稀土主要形成以... 通过工业试验研究了不同稀土含量对高牌号无取向硅钢中夹杂物的影响。研究结果表明,当稀土质量分数为0.0021%时,稀土元素主要形成(La,Ce)AlO_(3)夹杂物,从而进行脱氧、变质钢中Al_(2)O_(3)夹杂物;随着钢中稀土含量的增加,稀土主要形成以(La,Ce)AlO_(3)-(La,Ce)_(2)O_(2)S类和(La,Ce)_(2)O_(2)S类稀土夹杂物,主要降低了钢中硫化物的析出量,但是此时生成的稀土夹杂物对钢中大量温降过程析出和二次氧化产生的Al2O3类夹杂物的改性作用较弱,这导致稀土含量高时钢中Al_(2)O_(3)夹杂物的数密度明显增加。此外,夹杂物长宽比的统计结果表明,稀土处理使铸坯中夹杂物发生明显球化,但在随后的热轧工序中,常规处理与稀土处理的热轧板中夹杂物的平均长宽比差异较小。即在工业生产实际中,稀土处理对成品组织中的夹杂物的长宽比影响很小,影响夹杂物长宽比的主要因素主要是轧制过程的相关工艺参数。 展开更多
关键词 稀土处理 夹杂物 高牌号无取向硅钢
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热轧板厚度对高牌号无取向硅钢磁性能的影响
3
作者 朱玉秀 张建法 +4 位作者 刘世德 张保磊 项利 李泽琳 徐厚军 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期450-456,共7页
基于高牌号无取向硅钢现场生产实验,将相同炉次的连铸板坯热轧至不同厚度(2.1,2.3,2.6 mm)的板卷,经常化均热工艺调控,获得晶粒较为均匀的常化板组织,再经85.7%~88.5%压下率冷轧,得到相同厚度(0.3 mm)的冷轧板,最终采用相同的退火工艺... 基于高牌号无取向硅钢现场生产实验,将相同炉次的连铸板坯热轧至不同厚度(2.1,2.3,2.6 mm)的板卷,经常化均热工艺调控,获得晶粒较为均匀的常化板组织,再经85.7%~88.5%压下率冷轧,得到相同厚度(0.3 mm)的冷轧板,最终采用相同的退火工艺得到退火板;结合组织、织构和磁性能的相关检测分析,研究热轧板增厚对高牌号无取向硅钢产品磁性能的影响。结果表明:随高牌号无取向硅钢热轧板厚度的增加(在2.1~2.6 mm范围,即冷轧压下率降低),退火板组织中{111}晶粒占比提高,γ纤维织构强度逐渐增强,织构发生恶化;随热轧板厚度的增加,磁性能中铁损P_(1.0/400)线性增加,磁感强度B_(50)线性降低。热轧板厚度由2.1 mm增至2.3 mm时,P_(1.0/400)平均恶化0.20 W/kg,P_(1.5/50)平均恶化0.04 W/kg,B_(50)平均恶化0.005 T;热轧板厚度由2.3 mm增至2.6 mm时,P_(1.0/400)平均恶化0.24 W/kg,P_(1.5/50)平均恶化0.04 W/kg,B_(50)平均恶化0.009 T。 展开更多
关键词 厚度 高牌号无取向硅钢 织构 磁性能 热轧板 新能源汽车
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常化加热速度对高牌号无取向硅钢组织及织构的影响
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作者 黄建龙 石文敏 《电工钢》 CAS 2024年第4期22-26,共5页
采用电子背散射衍射研究了高牌号无取向硅钢常化过程中不同加热速度对显微组织、织构的影响。结果表明:随着加热速度从16℃/s提高到100℃/s,热轧试样常化后的平均晶粒尺寸先变大后变小;加热速度达到50℃/s后,{100}、{210}、{111}等取向... 采用电子背散射衍射研究了高牌号无取向硅钢常化过程中不同加热速度对显微组织、织构的影响。结果表明:随着加热速度从16℃/s提高到100℃/s,热轧试样常化后的平均晶粒尺寸先变大后变小;加热速度达到50℃/s后,{100}、{210}、{111}等取向晶粒平均尺寸显著增大,γ取向线织构明显削弱。加热速度提高到50℃/s以上,λ取向线织构强度有所提高,η取向线织构在加热速度为50℃/s时强度最高。常化加热速度为50℃/s时试样的织构因子TF最大,此时织构最为有利。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 加热速度 显微组织 织构
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高牌号无取向硅钢CSP流程铸坯及热轧板的组织和夹杂物分析 被引量:5
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作者 马良 荣哲 +2 位作者 项利 仇圣桃 赵沛 《特殊钢》 北大核心 2013年第4期59-61,共3页
2.9 mm热轧3%Si高牌号无取向硅钢板(/%:0.004 6C、3.04Si、0.32Mn、0.49Als、0.004S、0.013P、0.0042N)由CSP(Compact Strip Production紧凑式带材生产线)流程:120 t BOF-70 mm CC-热轧工艺生产。热轧终轧温度872℃,卷取温度683℃。铸... 2.9 mm热轧3%Si高牌号无取向硅钢板(/%:0.004 6C、3.04Si、0.32Mn、0.49Als、0.004S、0.013P、0.0042N)由CSP(Compact Strip Production紧凑式带材生产线)流程:120 t BOF-70 mm CC-热轧工艺生产。热轧终轧温度872℃,卷取温度683℃。铸坯及热轧板的组织和夹杂物的分析结果表明,铸坯组织为典型的贯穿柱状晶组织;热轧板边部为再结晶组织,中部为纤维组织带有少量再结晶晶粒;高牌号无取向硅钢的主要夹杂物为铸坯-Al_2O_3,AlN和Cu_2S+MnS;热轧板-Al_2O_3,AlN,AIN+MnS和Cu_2S+MnS。 展开更多
关键词 CSP流程 高牌号无取向硅钢 70 mm铸坯 热轧板 组织 夹杂物
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冷轧高牌号无取向硅钢生产工艺的实验室研究 被引量:5
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作者 樊立峰 毛一标 +2 位作者 杨路远 吴爽 岳尔斌 《上海金属》 CAS 2009年第2期40-42,共3页
在实验室条件下,研究了冷轧高牌号无取向硅钢的生产工艺,对常化处理、冷轧工艺和退火处理各工序的工艺进行了分析和试验,所得试验硅钢片性能达到国标规定的50W290的性能要求。
关键词 高牌号无取向硅钢 常化处理 冷轧 退火
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高牌号无取向硅钢铸坯夹杂物浅析 被引量:13
7
作者 樊立峰 许学勇 岳尔斌 《宽厚板》 2007年第4期21-23,共3页
在实验室首次模拟CSP流程生产出高牌号无取向硅钢,本文对铸坯夹杂物形貌、大小及类型作了初步研究和分析。
关键词 高牌号无取向硅钢 夹杂物 析出物
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缩短高牌号无取向硅钢冶炼周期生产实践 被引量:1
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作者 陈登国 廖建军 +2 位作者 刘群 官平平 张延和 《江西冶金》 2019年第6期58-62,共5页
通过优化高牌号硅钢RH到站条件、降低氩前硫含量、优化强制脱碳工艺、使用无碳钢包、规范真空槽化冷钢时间、归纳总结铝、硅配加公式等方式,优化后RH吨钢脱硫剂由3.25 kg/t钢下降到2.1 kg/t钢,脱硫比例减少了20.2%.RH脱碳时间15 min,钢... 通过优化高牌号硅钢RH到站条件、降低氩前硫含量、优化强制脱碳工艺、使用无碳钢包、规范真空槽化冷钢时间、归纳总结铝、硅配加公式等方式,优化后RH吨钢脱硫剂由3.25 kg/t钢下降到2.1 kg/t钢,脱硫比例减少了20.2%.RH脱碳时间15 min,钢水成品碳稳定控制在0.0017%.高牌无取向硅钢平均冶炼周期为37 min,下降了8 min. 展开更多
关键词 真空精炼 冶炼周期 脱碳 高牌号无取向硅钢 脱硫
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高牌号无取向硅钢热轧边部裂口原因分析及控制
9
作者 王洪海 王尊呈 +2 位作者 马锋 杨承宇 高磊 《鞍钢技术》 CAS 2023年第3期53-57,共5页
利用金相显微镜、扫描电镜、能谱仪、热模拟等试验设备,对高牌号无取向硅钢边裂的成因进行了分析。结果表明,高牌号无取向硅钢在加热过程中由于加热时间过长,造成晶粒较粗大及晶界氧化和脱碳;在粗轧过程中晶界脆化、开裂,且边部的微裂... 利用金相显微镜、扫描电镜、能谱仪、热模拟等试验设备,对高牌号无取向硅钢边裂的成因进行了分析。结果表明,高牌号无取向硅钢在加热过程中由于加热时间过长,造成晶粒较粗大及晶界氧化和脱碳;在粗轧过程中晶界脆化、开裂,且边部的微裂纹不能通过轧制愈合。通过采取减少轧制过程中冷却水的投入,减少粗轧轧制道次和提高轧制速度,投入边部加热器对边部进行温度补偿等工艺措施,可以改善边部裂口缺陷问题,边裂发生率由8%下降到2%,效果显著。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 边裂 动态再结晶
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高效冰箱压缩机用高牌号无取向硅钢研制
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作者 张振海 鲍磊 +3 位作者 孙涛 张文英 赵海山 吴耀光 《电工钢》 2021年第3期21-24,共4页
为满足高效冰箱压缩机电机性能要求,通过成分设计、RH精炼、连铸、热轧、一次冷轧、连续退火和精整包装等工序,成功试制出高牌号无取向硅钢产品,磁性能测试铁损P 1.5/50为2.73 W/kg,磁感B 50为1.70 T。所研制的产品用于高效冰箱压缩机行... 为满足高效冰箱压缩机电机性能要求,通过成分设计、RH精炼、连铸、热轧、一次冷轧、连续退火和精整包装等工序,成功试制出高牌号无取向硅钢产品,磁性能测试铁损P 1.5/50为2.73 W/kg,磁感B 50为1.70 T。所研制的产品用于高效冰箱压缩机行业,电机定子退火后平均铁损P 1.5/50为1.80 W/kg,整机装配后电机效率≥86%,能够满足高效冰箱压缩机电机的性能要求。 展开更多
关键词 效冰箱压缩机 高牌号无取向硅钢 磁性能 电机效率
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Mn对高牌号无取向硅钢组织、织构及磁性能的影响 被引量:8
11
作者 余春雷 刘静 +1 位作者 付兵 程朝阳 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期7072-7078,共7页
本文借助OM、EBSD和磁性能测量仪,研究了Mn对高牌号无取向硅钢组织、织构和磁性能的影响。结果表明,与0.2Mn相比,1.6Mn热轧板再结晶过程受到较大程度的抑制,这导致旋转立方织构强度明显增强。经920℃常化后,相较于热轧板,常化板组织明... 本文借助OM、EBSD和磁性能测量仪,研究了Mn对高牌号无取向硅钢组织、织构和磁性能的影响。结果表明,与0.2Mn相比,1.6Mn热轧板再结晶过程受到较大程度的抑制,这导致旋转立方织构强度明显增强。经920℃常化后,相较于热轧板,常化板组织明显改善,且基本保留了热轧板的织构组分,但添加1.6%Mn对常化板织构影响较小。930℃退火后,相较于0.2Mn,1.6Mn成品板晶粒尺寸略大一些,同时不利的{111}织构含量几乎不变,有利的{100}织构含量降低,导致织构因子下降,因此磁感B5000由1.683T降至1.644T。对于铁损,Mn含量增高导致铁损P1.5/50由2.45 W/kg下降至2.35 W/kg,而高频铁损P1.0/400则可能由于涡流损耗大幅降低,导致其从19.29 W/kg明显降至17.36 W/kg。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 MN 组织 织构 磁性能
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高牌号无取向硅钢50W350炼钢生产实践 被引量:3
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作者 陈振文 谢凯 +1 位作者 尹振芝 刘彭 《电工钢》 2020年第3期14-17,共4页
从生产组织、原辅材料准备到工艺过程、成分控制,全面介绍了涟钢在高牌号无取向硅钢50W350的炼钢生产控制情况,并对钢包顶渣、连铸保护渣、夹杂物做了简要分析研究.生产实践表明:涟钢具备生产高牌号无取向硅钢50W350的能力,所试制产品... 从生产组织、原辅材料准备到工艺过程、成分控制,全面介绍了涟钢在高牌号无取向硅钢50W350的炼钢生产控制情况,并对钢包顶渣、连铸保护渣、夹杂物做了简要分析研究.生产实践表明:涟钢具备生产高牌号无取向硅钢50W350的能力,所试制产品达到了预期目标,质量满足客户要求. 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 脱硫 钢包顶渣 夹杂物 成分控制
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高牌号无取向硅钢在大型发电机领域应用研究 被引量:2
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作者 高振宇 李元华 +2 位作者 刘文鹏 罗理 姜福健 《电工钢》 2019年第2期49-53,共5页
对高牌号无取向硅钢产品在发电机领域的制备工艺及应用技术进行了分析研究;依据电机设计及制造工艺要求,指导了鞍钢高牌号无取向硅钢50AW310产品的优化升级.50AW310DF专用钢电磁性能、磁化特性及产品综合质量的改进,进一步提升了鞍钢高... 对高牌号无取向硅钢产品在发电机领域的制备工艺及应用技术进行了分析研究;依据电机设计及制造工艺要求,指导了鞍钢高牌号无取向硅钢50AW310产品的优化升级.50AW310DF专用钢电磁性能、磁化特性及产品综合质量的改进,进一步提升了鞍钢高牌号无取向硅钢产品的生产技术水平,并以此明确了高牌号无取向硅钢品种今后研制及发展的路径及方向. 展开更多
关键词 发电机 高牌号无取向硅钢 冶金技术 涂层
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高牌号无取向硅钢70mm连铸板坯-Φ13mm锻材的高温力学性能
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作者 花艳侠 张晨 +3 位作者 马良 荣哲 项利 仇圣桃 《特殊钢》 北大核心 2015年第1期62-64,共3页
通过Gleeble-1500应力-应变热模拟试验机测试了由70 mm连铸坯锻成的Φ13 mm棒材的高牌号无取向硅钢(/%:0.002 7C,3.06Si,0.32Mn,0.013P,0.004S,0.50Al,0.002 7Ti,0.004 2 N)的高温(600~1 250℃)力学性能。结果表明,在应变速率为1×1... 通过Gleeble-1500应力-应变热模拟试验机测试了由70 mm连铸坯锻成的Φ13 mm棒材的高牌号无取向硅钢(/%:0.002 7C,3.06Si,0.32Mn,0.013P,0.004S,0.50Al,0.002 7Ti,0.004 2 N)的高温(600~1 250℃)力学性能。结果表明,在应变速率为1×10^(-3)s^(-1)时,高牌号无取向硅钢中仅存在第Ⅰ脆性温度区(1 250℃至熔点),第Ⅱ脆性温度区和第Ⅲ脆性温度区均未出现,主要原因是超低碳(≤50×10^(-6))、高硅(3%Si)致使硅钢凝固冷却过程中不经历α-γ-α相变,避免了固溶的硫、氧等元素以(Fe,Mn)O、(Fe,Mn)S、Al_2O_3等形式在奥氏体晶界沉淀和长大导致晶界强度降低,产生裂纹。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 70mm连铸板坯 温力学性能 相变
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退火加热速度对高牌号无取向硅钢组织、织构及磁性能的影响 被引量:5
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作者 石文敏 杨光 +2 位作者 吴章汉 李准 黄景文 《材料热处理学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期138-145,共8页
采用光学显微镜、电子背散射衍射技术和爱泼斯坦方圈方法等研究了退火过程中不同加热速度对高牌号无取向硅钢显微组织、织构和磁性能的影响。结果表明:随着加热速度从10℃/s提高到70℃/s,试验钢最终退火后的平均晶粒尺寸逐渐变小,但加... 采用光学显微镜、电子背散射衍射技术和爱泼斯坦方圈方法等研究了退火过程中不同加热速度对高牌号无取向硅钢显微组织、织构和磁性能的影响。结果表明:随着加热速度从10℃/s提高到70℃/s,试验钢最终退火后的平均晶粒尺寸逐渐变小,但加热速度达到100℃/s时,平均晶粒尺寸开始变大。加热速度达到40℃/s以上时试验钢最终退火后的γ取向线织构得到抑制,加热速度达到100℃/s及以上时λ取向线织构强度显著提高。加热速度为100℃/s时,试验钢最终退火后的铁损P_(1.0/400)最低,其各向异性也最低;随着加热速度的提高,磁感B_(5000)呈上升趋势。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 加热速度 显微组织 织构 磁性能
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高牌号无取向硅钢稳定轧制研究 被引量:1
16
作者 曲义振 胡柯 《冶金动力》 2022年第2期38-41,共4页
影响高牌号无取向硅钢冷轧生产稳定性的主要因素是轧后边裂造成断带。造成冷轧后边裂的因素很多,主要研究常化工艺、切边质量及冷轧工艺对边裂产生的影响。针对性采取措施进行工艺优化,冷轧后边裂产生率大幅下降。
关键词 高牌号无取向硅钢 冷轧 稳定性 边裂
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高牌号无取向硅钢平衡析出相热力学计算与分析
17
作者 庞树芳 李元华 +3 位作者 高振宇 陈春梅 李亚东 刘文鹏 《电工钢》 2020年第1期35-40,共6页
以高牌号无取向硅钢典型成分为对象,通过热力学模拟计算,研究Mn,Al元素变化对平衡析出相的影响规律.结果表明:高牌号无取向硅钢的主要平衡析出相为AlN,FCC#2,MnS,M3 P,M7 C3,M23 C6和渗碳体,FCC#2相是一种Ti(C,N)化物,M7 C3和M23 C6是M... 以高牌号无取向硅钢典型成分为对象,通过热力学模拟计算,研究Mn,Al元素变化对平衡析出相的影响规律.结果表明:高牌号无取向硅钢的主要平衡析出相为AlN,FCC#2,MnS,M3 P,M7 C3,M23 C6和渗碳体,FCC#2相是一种Ti(C,N)化物,M7 C3和M23 C6是Mn含量较高的一种化合物.Mn含量增加,MnS固溶析出转变温度大幅升高,当Mn含量较多时,随温度降低M7 C3相会先转变成M5 C2相,再转变成M23 C6相.Al含量增加,Ti(C,N)化物的转变温度降低;AlN固溶析出转变温度升高.Al对MnS,M3 P、M7 C3和M23 C6相的影响较小. 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 热力学 平衡相
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高牌号无取向硅钢常化板不同温度下的力学性能研究 被引量:1
18
作者 杨光 杜丽影 +2 位作者 雷艳 李珉 童海斌 《武汉工程职业技术学院学报》 2018年第4期1-5,共5页
检测了三种不同合金量高牌号无取向硅钢常化板在-20~300℃的拉伸性能并观察了断口形貌。合金量较低的材料在整个温度区间内断口均显现出较强的韧窝特征。3.2%含硅量材料在20℃以下表现出较强脆性,断口解理特征较明显,40℃至内耗温度范... 检测了三种不同合金量高牌号无取向硅钢常化板在-20~300℃的拉伸性能并观察了断口形貌。合金量较低的材料在整个温度区间内断口均显现出较强的韧窝特征。3.2%含硅量材料在20℃以下表现出较强脆性,断口解理特征较明显,40℃至内耗温度范围内,断口韧窝特性增加,解理特性减少,随着温度继续升高,断口再次出现较强解理特征。随着温度升高,三种材料的抗拉强度与屈服强度逐渐降低,在内耗温度范围内拉伸变形时位错滑移会拖拽柯垂尔气团随之迁移,造成了随温度升高强度上升、延伸率下降的现象,在内耗温度以上,强度再次随温度上升而降低,延伸率也逐渐提高。 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 拉伸变形 断口形貌 内耗 无取向硅钢 硅钢
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酸连轧机高牌号无取向硅钢焊接工艺优化 被引量:3
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作者 童海斌 李刚 +4 位作者 张泉 王龙 张培毅 罗文俊 朱登武 《电工钢》 2020年第2期26-30,共5页
主要针对酸连轧机组高牌号无取向硅钢焊接工艺进行研究分析,明确了影响高牌号无取向硅钢焊缝质量的关键主控因素:焊接速度、拼缝间隙、退火电流、离焦量等,同时研究了不同硅含量的硅钢品种在不同退火电流下的实际焊缝微观形貌,发现不同... 主要针对酸连轧机组高牌号无取向硅钢焊接工艺进行研究分析,明确了影响高牌号无取向硅钢焊缝质量的关键主控因素:焊接速度、拼缝间隙、退火电流、离焦量等,同时研究了不同硅含量的硅钢品种在不同退火电流下的实际焊缝微观形貌,发现不同硅钢品种的自身性能对焊缝通过性有较大影响.针对研究分析过程中发现的问题提出了改进意见,并提高了实际生产的焊缝通过率. 展开更多
关键词 酸连轧机 高牌号无取向硅钢 激光焊接
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高牌号无取向硅钢替代取向硅钢制作移相变压器铁心 被引量:1
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作者 饶兴宁 张正康 《电工钢》 2020年第1期32-34,共3页
介绍了移相变压器的设计和制作方法及其对硅钢质量的要求,提出用高牌号无取向硅钢制作移相变压器铁心的方法.实践表明,使用高牌号无取向硅钢替代取向硅钢产品制作的移相变压器,性能差异不大,完全能达到国家标准和用户使用要求,特别是材... 介绍了移相变压器的设计和制作方法及其对硅钢质量的要求,提出用高牌号无取向硅钢制作移相变压器铁心的方法.实践表明,使用高牌号无取向硅钢替代取向硅钢产品制作的移相变压器,性能差异不大,完全能达到国家标准和用户使用要求,特别是材料成本大幅下降、噪声下降、生产效率明显提高,具有广阔的推广应用价值. 展开更多
关键词 高牌号无取向硅钢 取向硅钢 移相变压器 铁心
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